煤化工產(chǎn)業(yè)是以煤炭為主要原料生產(chǎn)化工和能源產(chǎn)品的行業(yè),在我國,煤化工行業(yè)充分利用了豐富的煤炭資源,有效的降低我國對于進口原油和天然氣的依賴度,但是能耗大、排放量大。煤化工是大型化規(guī)?;浅C黠@的產(chǎn)業(yè),只有生產(chǎn)裝置達到一定規(guī)模,經(jīng)濟效益才能顯現(xiàn)。長期以來煤化工企業(yè)重視發(fā)展規(guī)模效益,高速發(fā)展產(chǎn)能產(chǎn)量,節(jié)能降耗工作一直沒有得到充分的重視。以傳統(tǒng)能源和資源大量消耗為支撐的粗放型發(fā)展模式在煤化工行業(yè)已難以為繼,今后的發(fā)展將更加注重能效優(yōu)化、節(jié)能減排技術的應用。而以創(chuàng)新能力為驅(qū)動的節(jié)能技術和精細化管理已成為鋼鐵行業(yè)推動能效優(yōu)化、降低生產(chǎn)成本的必要手段。
湖南長泵節(jié)能技術有限公司以合同能源管理方式與臨沂燁華焦化有限公司、河北中煤旭陽焦化有限公司、建滔(河北)化工有限公司、云南昆明焦化制氣廠、山東金能科技股份有限公司和山西陽煤集團等煤化工企業(yè)進行了節(jié)能改造合作。主要為煤化工企業(yè)的煤焦化、煤氣化、煤制油、焦炭、電石、甲醇和烯烴等生產(chǎn)工藝段配套的各類水泵、風機系統(tǒng)進行節(jié)能技術改造。
以山東臨沂燁華焦化有限公司為例。
項目概述:臨沂燁華焦化有限公司共有9個循環(huán)水系統(tǒng),分別是:一期化產(chǎn)循環(huán)水系統(tǒng),一期提升泵系統(tǒng),一期余熱泵系統(tǒng),一期制冷循環(huán)水泵系統(tǒng),一期循環(huán)氨水泵系統(tǒng),一期雙吸泵系統(tǒng),二期化產(chǎn)循環(huán)水泵系統(tǒng),二期冷凍水泵系統(tǒng)和二期制冷水泵系統(tǒng), 共技改各類型泵21套。
技術原理:采用湖南長泵節(jié)能技術有限公司的“3+1”流體輸送高效節(jié)能技術作為解決方案(參見水泵節(jié)能解決方案):利用精密的儀器和先進的檢測技術,檢測系統(tǒng)當前運行的工況參數(shù)和相關的設備參數(shù),按照循環(huán)水泵系統(tǒng)經(jīng)濟運行的原則,建立系統(tǒng)能量平衡測試與計算標準,從循環(huán)水泵組、管網(wǎng)、換熱設備、制冷設備、冷卻塔等方面入手,進行系統(tǒng)能量利用效率分析,評價系統(tǒng)當前能量利用效率指標,找出系統(tǒng)存在高能耗的原因。結(jié)合生產(chǎn)工藝要求,準確找到設備與流體輸送相匹配的最佳工況點,提出系統(tǒng)過程能量優(yōu)化解決方案,達到節(jié)能目的。
技改方案:用量身定做的21臺長泵高效節(jié)能泵替換系統(tǒng)目前運行的21臺水泵,原配套電機基本繼續(xù)使用(個別系統(tǒng)根據(jù)分析需要更換配套電機),泵運行方式不作改動,運行時間不變。
技改效果:技改前后各系統(tǒng)電耗情況見表1。
表1 各系統(tǒng)電耗
系統(tǒng)名稱 | 技改前每小時耗電量(KWh) | 技改后每小時耗電量(KWh) | 技改后每小時節(jié)電量(KWh) | 綜合節(jié)電率 (%) |
一期循環(huán)泵系統(tǒng) | 1212.81 | 648.49 | 564.32 | 46.52 |
一期氨水泵系統(tǒng) | 382.13 | 273.24 | 108.89 | 28.49 |
一期雙吸泵系統(tǒng) | 249.70 | 148.08 | 101.62 | 40.69 |
一期制冷泵系統(tǒng) | 298.89 | 98.04 | 200.85 | 67.19 |
一期余熱泵系統(tǒng) | 833.36 | 431.98 | 401.38 | 48.16 |
一期提升泵系統(tǒng) | 682.19 | 522.21 | 159.98 | 23.45 |
二期循環(huán)泵系統(tǒng) | 586.24 | 405.30 | 180.94 | 30.86 |
二期制冷泵系統(tǒng) | 349.70 | 140.70 | 202.00 | 57.76 |
二期冷凍泵系統(tǒng) | 254.20 | 188.83 | 65.37 | 25.71 |
總計 | 4849.22 | 2856.87 | 1985.35 | 40.94 |
節(jié)能改造完成后,經(jīng)過長時間運行,各系統(tǒng)的水泵目前運行平穩(wěn)、安全,震動及電機工作溫度得到明顯的改善。9個系統(tǒng)技改前每小時總耗電量4849.22KWh,技改后每小時總耗電量2856.87 KWh ,每小時總節(jié)電量1985.35 KWh,綜合節(jié)電率為40.94%。按年運行時間8400小時計算,年節(jié)省電量是1667.7萬KWh,年節(jié)省電費是846萬元,相當于每年節(jié)省標煤5503.4噸,減少二氧化碳排放16626.9噸,節(jié)能效果顯著。
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