單級單吸離心泵潤滑方式改造的歷程
單級單吸離心泵原來采用毛氈密封改為單層骨架油封
原軸承箱密封是用毛氈密封,泄漏非常嚴重,每臺泵耗油量約為300kg/a,造成大量機油浪費,地面上油污厚厚一層。
為了改變這種漏油狀況,改毛氈密封為骨架密封,方法如下:
①對軸承箱的內外端蓋進行加工,車出一個Φ65mm,深12mm的圓孔,適合放一個規(guī)格為45mm×60mm×12mm的骨架油封。
②將毛氈取掉,把骨架油封用錘子輕輕打進去,并正確安裝。具體示意如圖3。
經(jīng)過改造后,設備運轉正常,振動位移為0.04mm左右,軸承外測溫度為50℃左右,每臺泵年消耗機油僅需50kg左右。保持了泵房清潔衛(wèi)生,杜絕了由于缺油造成軸承、軸損壞事故的發(fā)生,使設備運行完好。
單層骨架油封改為雙層骨架油封
為了使泄漏量更加減少,根據(jù)軸承箱端蓋的結構情況,又提出了改造方案,把軸承箱端蓋內孔加工為Φ65mm通孔。將單層骨架油封改為雙層骨架油封。
試運行表明,這種方法對防止漏油在短期內是非常有效的。但連續(xù)運行6個月以后,由于骨架油封磨損又會增大泄漏量。
上一條:xs中開泵不出水的各種原因 下一條:分析雙吸離心泵6大特點提升離心泵價格優(yōu)勢
站內查找
微信報價
15116488660
電話
0731-88882022
版權所有:長沙水泵廠湖南中開泵業(yè)(長一制泵) 專注工業(yè)流體輸送30年
地址:長沙市岳麓區(qū)望月湖街道江岸錦城小區(qū)7棟1樓郵箱:516558583@qq.com